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反应精馏生产氯代叔丁烷的中试研究

反应精馏生产氯代叔丁烷引言

氯代叔丁烷是一种重要的有机合成原料,主要用于引入叔丁基,很多日常香料通常由氯代叔丁烷为起始原料来进行合成。氯代叔丁烷是制取三甲苯麝香的原料。氯代叔丁烷还是一种重要的有机中间体,可用于合成醚菊酯和氯醚菊酯等高效低毒农药。

文献报道的合成方法有:

叔丁醇和三苯基磷、氯仿为原料,25℃时反应12h,收率达到97%[1]。该方法主要用于酚羟基的取代,叔丁醇的取代不需要这么苛刻的条件,且成本太高。

室温下,在二氯甲烷中用5%的三氯化铟,二甲基氯硅烷和等摩尔的苯偶酰去氯丁醇,反应23h,叔丁醇的收率为71%[2],原料较贵,反应时间长。

中国专利[3]报道了一种由叔丁醇和盐酸反应制备氯代叔丁烷的方法,其特征是叔丁醇与盐酸在10~30℃以及不断通入氯化氢气体时,反应4~8h。叔丁醇含水,盐酸为工业盐酸,有效浓度25~31%。

综上所述,合成叔丁基氯的方法很多,叔丁醇可以很容易转化为氯代叔丁烷,选择一条简单易行,高收率,且易实现工业化的合成路线,得到高纯度的产品,来降低能耗和生产成本十分必要。

1 小试实验

1.1反应机理

叔丁醇与浓盐酸反应属于SN1取代反应,反应方程式如下:

反应分两步进行:

(1)氢离子使醇质子化生成碳正离子

(2)氯离子进攻碳正离子,发生亲核加成反应,生成氯代叔丁烷

1.2药品及试剂

本实验所采用的药品如表1所示。

表1 实验药品一览表

1.3小试实验步骤

在装有搅拌和温度计的500ml三口烧瓶中,加入叔丁醇,置于恒温水浴中预热至反应温度。将盐酸加入到带塞的锥形瓶中,预热至反应温度后与叔丁醇混合,开启搅拌并计时。每隔一段时间后取样分析酸含量,至酸含量不变时终止反应。

2 中试实验

2.1物系特点

常压下叔丁醇和盐酸的反应为液相可逆反应,转化率受化学平衡的限制。该反应物系的最低沸点为产品氯代叔丁烷的沸点,为50.7℃。这个沸点与反应物系中其它组分——叔丁醇(沸点82.42℃)、盐酸(沸点接近110℃)以及水(沸点100℃)的沸点相差较大,因此可采用反应精馏技术将产品不断从反应物系采出,达到提高平衡转化率的目的。

盐酸的沸点随浓度的增加逐渐降低,为降低塔顶氯化氢含量,将叔丁醇与盐酸预先反应,降低了氯化氢的含量。从而降低塔顶盐酸的含量。

2.2中试实验方案

氯代叔丁烷的生产设备主要由预反应器和反应精馏塔组成。预反应器的作用是将叔丁醇与盐酸预先混合,解决由于盐酸进料浓度过高的氯化氢易挥发的问题,从而降低塔顶氯化氢的含量。反应精馏塔由精馏段、反应段和提馏段组成。精馏段的主要作用是将上升叔丁醇和水的共沸物提纯,从而避免叔丁醇和水的共沸物带出。反应段主要是作为盐酸和叔丁醇的反应场所,提馏段的作用是提馏氯代叔丁烷。出预反应器的物料在反应段的中间段。

2.3中试设备

反应精馏塔上段为精馏段,玻璃柱直径52mm,内装瓷环填料,高度2900mm,共11级理论板(将塔顶冷凝器和塔釜再沸器各视为1块理论板);下部再沸器的总体积为5L。进料泵为耐腐蚀性较好的恒流泵,以调节进料量。塔顶、塔釜和进料处都设有测温点。实验装置如图1。

1.浓盐酸储罐 2.叔丁醇储罐 3.静态混合器 4.反应精馏塔 5.再沸器 6.冷凝器

图1 反应精馏中试装置图

2.4中试开车以及实验步骤

(1)根据实验目的和各物质的物性参数,计算所需的酸醇比,并分别标定恒流泵的流量,确定浓盐酸和叔丁醇连续进料的流量大小。

(2)开启原料浓盐酸进料泵和叔丁醇进料泵,向预反应器中注入一定液体。

(3)先向塔釜加入一定量的稀盐酸,使塔内有一定量的液体,同时正常操作使塔内氯化氢和叔丁醇的进料摩尔比例为1:1。

(4)通过电加热棒来加热再沸器,使塔内产生蒸汽,并使塔内的蒸汽量达到一定要求,待塔顶出现冷凝液后,开启冷凝水,并保持塔的全回流操作。

(5)当塔的工况良好后,同时开启进料泵,使醇、酸以一定的比例进料,进料位置在反应段的上部。观察记录塔内温度的分布变化情况。

(6)工况稳定前一直保持全回流操作,待反应精馏塔达到稳态时(塔顶温度50℃左右,塔底温度达102℃左右),设置合适的回流比,开始在塔顶连续采出一定量的氯代叔丁烷产品,在塔底采出稀盐酸。

(7)从塔顶,各反应段、塔釜等取样口取样并分析各组分的含量。

(8)操作结束后,关闭电源,冷凝水。

3 模拟与优化

图2 模拟流程图

采用Aspen Plus对氯代叔丁烷的反应工艺进行了模拟,通过模拟结果和中试实验结果对比,两者吻合较好,说明Aspen Plus对该工艺过程模拟的可行性。

表2 模拟结果与实验结果对比表

氯代叔丁烷的生产速率为1.3t/h,计算得到叔丁醇的进料量为1.04t/h。按中试实验进料比,盐酸中氯化氢含量按31%,氯化氢转化率按87.39%,则需要盐酸进料量1.894t/h。

采用aspen plus对反应段板数、精馏段板数、提馏段板数、精馏塔进料位置及回流比进行了模拟优化,确定了以叔丁醇进料1.04t/h,盐酸进料量1.894t/h,反应精馏塔进料位置为第9块塔板,塔顶采出1.3t/h,回流比为2,反应段8块,精馏段5块,提馏段5块作为模拟基准条件。以该结果作为模拟基准条件,得到的优化结果为:

表3 反应精馏塔优化结果

结论

本文提出了以反应精馏生产氯代叔丁烷,并采用小试、中试和模拟相结合的方法对该工艺进行了深入探索。以实验室中试设备为依托,进行连续化中试实验,获得了如下实验结果:反应精馏塔塔顶温度为50.5℃,反应精馏塔塔釜温度为100.9℃。塔顶氯代叔丁烷含量为97%,叔丁醇含量为1.322%,水含量为1.678%;塔釜盐酸浓度为4.93%。以中试实验结果为基准,用Aspen Plus模拟软件对1.3t/h的氯代叔丁烷工艺模拟,并优化了该工艺的反应精馏塔及操作参数。

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